8月12日,由我單位承建的大慶煉化170萬噸/年柴油加氫裝置壓縮機3套機組油循環合格。
為響應業主對壓縮機油運必需在半個月內安全保質油運合格的號召,確保8.30中交,項目部對該壓縮機組高度重視,在油管安裝時即成立專門的安裝督促小組,認真組織安全、技術、質量交底,通過精心組織實現人材機合理配置,通過科學管理提高效益,采取區域隔離,重點監控的具體工作方法,克服廠房地坪未硬化,各專業還在室內大批量交叉施工等種種困難,順利完成了油運任務。
在施工過程中,項目部始終堅持“高標準、嚴要求、保安全”的工作方針,選派有豐富經驗的技術人員和鉗工、管焊工進行施工。對易存污垢的油冷器等隨機設備拆檢,確認無誤后才注油進行油循環。,勤敲管線、確保油管內壁清理干凈,全氬弧焊打底,焊前技術、質檢對每道焊口進行檢查確認,酸洗、鈍化嚴格按規范執行,對油運過程中每次取出濾網進行認真分析,嚴格執行巡檢制度,從而縮短裝置三套壓縮機油運時間,創造了一個個醒目的數據。從開始油運到合格,新氫壓縮機K-101A僅用了5天, K-101B用了7天,循環氫壓縮機用了11天,為壓縮機單機試運創造了充分的條件。